一位纺织人在细纱车间设备维修工作的记录(多台细纱机安装及清洁锭钩的方法)
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编者按:本文是工程师陈洪奎曾经的工作日记,他把自己日常生产工作中的点点滴滴做了记录和总结,其中包含许多生产中存在的实际问题及解决办法。相信大家能够从他的经验中得到帮助和启发。
下午4点半,在生产副总办公室召开了一次协调会,细纱、后纺设备主任,动力处两位处长和企管处处长和我参加了协调会,会议上订了以下几个事。
1)细纱机上排风装置先不装,细纱机安装完成后,在细纱机车顶上加装过滤网,如果可以就这样了。如果热量太高,会导致车间局部温度高,影响车间温湿度,就将上排风装置装上,但上排风装置的安装还是要提前设计好。
2)细纱机车尾需做盒子板,提前预埋上,这项工作由企管处安排。
3)做地排风的同时,线管、气管必须同时预埋上,要求车间、电气、管道上和企管处密切配合,将这项工作在7天之内做好。
4)参会人员全部到细纱机安装现场,因为基建上动切割机,要防止将电线管切断,气管切断这种事故发生,同时要继续协调安装工作。
早上去现场,定下几个事情:
1)将地排风的西侧线定位3.75 m,这个尺寸考虑到24墙的宽度。地沟的尺寸为变径尺寸,从北往南分为4段。但是工程量增加了,原来认为只要切割地沟就可以了,工程量大约200 m2。但是如果分段做,怕地面有沉降,程工说必须将地沟以东的地面全部切开,将土去掉,做成一个正的地面,水磨石地面,这样强度才够。即工作量增加了,原定的7天还能完成吗?这是个意外,事先没有想到。
2)倍捻机车尾的气管在西头切出一个方形孔,在这里将气管切断,堵上。
3)落实盒子板情况。
4)管道上做计划,做了7块铁板,一是电缆沟的铁板,二是风沟的铁板。
5)将线放上,北侧将细纱的地排风沟道堵上,开始切割车间地面。
6)将天花板上三排吊灯摘除,以方便小挠子施工。
今天工艺排风地沟上盖上水泥盖板,盖板上绑扎着钢筋,约8个粗的螺纹钢。工艺排风口已画出,在盖板上切出沟槽。电线管的位置已留出,气源管的位置也已画出,只是和原来预想不同,没有预埋气管,用红油漆画出位置后,待地面做好,在切割好工艺排风沟后,气源管在排风沟中走。东墙上正在砸三个长方的洞,是准备将原来的北墙上的倍捻机电控箱移到东墙上来,这是电控箱的位置。
昨天地沟的混泥土砂浆已铺好,今天将水磨石地面做好。和施工负责人沟通,他认为地面应该能提前完成,原来设想砂浆混合是人工混合,现在是机器混合,混合均匀;而且车间温度较高,水泥砂浆凝固快,7~8天就可磨地面。最终决定待施工方出一个准确的计划,我再根据实际情况对配当表进行调整。
1)地沟的垫层加深到30 cm,电线管预埋上。
2)气管采用28.5 mm×30.5 mm×80 mm的泡沫塑料立在细纱机车尾内侧线管的位置,然后填上混凝土,这个方法很好。待混凝土凝固好以后,可以很方便的去掉泡沫塑料,将气管下去。原来采用将红砖立下去的方法,水泥砂浆容易挤入砖缝,再将红砖取出的时候,施工人员很麻烦。
3)盖板上的钢筋改为14 mm的,密度加大。同时将钢筋在沟盖板上面垫高2 cm~3 cm,充分发挥钢筋的作用。而不是像从前的采用12 mm的钢筋,贴在沟盖板上,难以发挥作用。
4)整个工程完工,最快要到4月5日,最迟到4月7日。
1)安排设备主任做出调整后的安装计划。和外援的安装队联系,下周一和设备主任见面,共同将安装计划作出。
2)和主机厂联系,要求他们在4月5日之前到细纱机4台,主机厂表示已将生产计划下发安排,等裕华机械厂的集聚纺配件组装。
3)因为开始时基建上将垫层做的不合要求,太浅,重新返工,将垫层加深到30 cm,造成整个地沟工程比配当表要求延长2天完成。但不影响16台细纱机整个安装工程的总进度。
4)基建上粘铜条,粘铜条的目的是为了减少地面产生裂纹。铜条比塑料条耐磨,因此采用铜条。
279号细纱机C类维修,保养工正在清洁锭空,我注意到保养工很认真的在用铜捻杆在拨锭钩后面的积花,我问保养工为什么这样干?她说只用两把小毛刷清洁不干净。实际上清洁锭钩这项内容要分成两步,第一步用捻杆清洁锭钩和锭子之间的积花,第二步才用两把小毛刷捅锭空。这样就彻底将锭钩清洁干净了!我问保全队长,从什么时候开始的?她说从去年就这样做了,是车间主任让做的。
这说明细纱车间不断在改进工作法,以提高扫车质量,减少纱疵。
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