一位纺织人在并条及粗纱工序设备维修工作记录
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编者按:本文是工程师陈洪奎曾经的工作日记,他把自己日常生产工作中的点点滴滴做了记录和总结,其中包含许多生产中存在的实际问题及解决办法。相信大家能够从他的经验中得到帮助和启发。
前纺车间设备维修工作记录并条工序
联合质量检查时,提出并条胶辊加压的抬起问题。操作员说,只要并条机停车超过10 min,并条机就要抬起加压,防止胶辊因压力过大而造成胶辊变形、偏心,影响并条质量。巡回过程中应加快速度,遇有故障停车、工艺停车应最快处理,防止停车造成胶辊偏心;挡车工拉条子时,也应快速。
加压抬起后,在开车时,应注意将开头一段条子拉出,防止出现粗条!操作上一定要注意。
今天收到18台FA318A型并条机凸罗拉36个,为的是解决自调匀整并条机在2 m左右的机械波问题。原设计的凸罗拉厚度薄,与凹罗拉配合间隙较大,容易出2 m的机械波。机器生产厂家重新设计凸罗拉,厚度比原设计厚0.5 mm,凹凸罗拉间隙小了,就解决了这个问题。
FA318A型并条机上回转绒圈上附带的挂钩过长,因牵伸装置的原因过长,
运转时造成挂钩落下来落在胶辊处,造成胶辊的磨损,车间进行技改在挂钩上部焊上一个细纱车间的连接件,正好挡在绒圈的斜坡处,这样挂钩就不会落在胶辊上了。这项改造很好。
FA318A型并条机后匀整平台上清洁凹凸罗拉的风扇上,正反面均印上红字“小心伤手”字样,这肯定是出于安全方面的考虑。但我很纳闷,这里能出什么事呢?
二队队长说,在这个地方老厂有挡车工将手挤断了。实际上车看了看,怎么看也不能挤手,挡车工开车做清洁或摘花时,旋转的风扇速度不高,力量不强,顶多将手打一下,怎么会将手挤断呢?真的很纳闷。
2013-1-30,今天联合质量检查,和运转主任交谈,顺便问起老厂挤手的情况,她说事故不在并条机这个地方,可能是在粗纱车尾风机处将手挤伤。
今天和二队保全队长交流,他说FA318A型并条机机后导条架用皮带传动不合理,皮带容易松,会造成机后条子差好几层现象。原来不知道是怎么回事?后来发现实这个地方的问题。再出现这种情况,紧紧皮带,将张力调大,就可改变这种现象。
FA318A型并条机机后匀整平台凹凸罗拉处积花,积一些小的碎末末,很厚。二队长上车让我看,凹罗拉运行不平稳,上下摆动,但并无2 m的机械波,所以节后这个地方要修理。
今天在三期并粗巡回发现34号和38号并条机机后第五根导条罗拉不转。用手往前拧几下,再开车就转了。看来问题不大,正好在临界点上,可能是皮带松了,或者是轴承发紧造成。通知车间注意这个问题。
FA318A型并条机的安装人员讲,华源的并条隔距为13×8×18,德州恒丰是11×8×20,我公司是11×8×18。而且华源要求并条条干在1.6以下,但华源的重量偏差大,在0.7左右,自调匀整并条机的重量偏差应当在0.3以下。华源所纺品种是modal/精梳50/50。
FP喇叭口(棉条导轨)的选择
安装人员表示,可提供20台自调匀整并条机FP喇叭口的选择如下:
如果选两套,61号40件,54号20件,49号10件,67号6件,43号4 件,合计80件;如果选三套,61号40件,54号40件,49号20件,67号12件,43号8件,合计120件。
前纺车间设备维修工作记录粗纱工序(1)
粗纱机清洁机降低纱疵的措施:
1)清洁机清洁吹管至车头位置调整,在保证吹管不碰车头墙板的情况下,尽可能靠近车头,以加强第一块牵伸区前盖板的清洁,防止吹不到的现象。
2)注意车面板的前吹嘴,稍微调不好,或者挡车工误操作均会造成吹嘴下移现象,使其吹不到车面。
3)牵伸区吹嘴不能下移至加捻区,如捻度小,可能造成吹断纱条现象和纱条意外抖动现象。要注意每一个吹嘴的风量,适当调节。
4)注意吹风管吹嘴位置和吹管的漏风问题,防止风量减少现象。
5)采用敞开式上清洁,充分发挥吹管清洁牵伸区的效果,减少纱疵,减轻挡车工的清洁次数,减轻挡车工的劳动强度。
和工段长交谈,粗纱罗拉清洁是否可用盖板条子?他说可以用,得用铜刷,一台车清洁可用10几把,很浪费钱。虽然盖板条子刷盖板,清洁效率高,但我担心将罗拉表面擦坏。他说没事,老厂用盖板条子十几年了,罗拉也没有出现挂花现象。真的是这样,这是一个好的做法吗?
2013-1-22,今天在二期看到,二队队长正在截断盖板条子,约10 cm长,制成罗拉清洁工具。他说老厂确实是用盖板条子清洁罗拉,不过他的清洁方法是将盖板条子用花包布包起来,用包着花包布的盖板条子清洁罗拉,以保护罗拉表面,防止损伤。
1号粗纱机中晖四变频改造昨天完成。试验条干CV值为4.06,与改前持平。增加工艺参数记忆功能,功能很强大,可将捻度在内的参数储存起来,换品种时重新找出来,调节工艺方便。改造工程师说:“你厂的品种多,特意设计增加的这个功能。”这一设计,考虑了我们用户的实际需要,很人性化!
原FA4423型粗纱机主电机增加编码器,仍然使用,功率为10 kW,车头内侧底面上1.5 kW电机传动龙筋升降,5.5 kW电机带动锭翼旋转,3.0 kW电机传动牵伸罗拉,总功率为20 kW。这种改造,利用原施耐德变频器和主电机,增加3个同步带轮和3个同步带,CCD升级也要增加一部分费用。
2013-1-7,挡车工讲,一开始操作不习惯。比方说一落纱3 000 m,在最后约10 m时,停车(整体换段),勾条子换段,勾完后开车,等到机前,心算出大约接头的长度,将粗纱条拉出。大约两层要停下来,防止出现接头疙瘩条。但是现在改造后不能停车,使挡车工操作不习惯。如果厂家设计上最后10 m停车就可解决此问题,将是很好的事情。
车间提出两个问题,CCD线裸露,如能设计防护罩最好。改造件颜色和原FA4423型粗纱机颜色不一致,不好看,最好将改造件设计成参展色,这样改造件和原机颜色一致、统一、整齐、美观。这两点提议很好,可以让厂家改进。
2013-1-11,今天上1号粗纱机和挡车工进一步交流。原来粗纱机整体换段时后,到机前点动开关,找出机后接头位置停车。现在这个车不能点动,现在已习惯了,在最后约20 m处停车,换段后机后接头正好放到粗纱外层上,在落纱的同时可将接头倒出。机后分四段,从车尾处算,36桶为一段,二、三、四段分别为32桶。
32号粗纱机C类维修,和二队保全队长谈,他说锭翼清洁不一定每次扫车都进行,挡车工反映有挂花现象后,再整台车清洁。这种方法纺棉没有问题,纺化纤挂花的多,特别是纺涤品种,更易挂花。用专用手枪钻挂上清洁带清洁,清洁带能用三台车以上,但不知道用的是哪家的清洁带?
2013-1-16,问一队保全队长:“A修时锭翼通道清不清?”答:“清,下午清。”问:“怎么清?”“用手电钻挂上清洁带清”“多长时间清一次?”“没准,车挂花时,停车落纱后清洁。”“几人清,一个人吗?”“不是,需要两人,一人往下拿锭翼帽,一人用手枪钻清洁,约一个半小时。”“用什么方法清?”“夏天费事,先用汽油清洁,清完后再用滑石粉清洁一遍。其他季节,只用滑石粉清洁就行。”
企管科负责人问,粗纱机集合器两端的塑料支撑落在罗拉蕾丝上,对质量有没有影响?这个问题很有意思,过去没有注意过,和车间保全队长交流,实地上车看了看,此处集合器是活动的,集合器可在集合器轴上左右灵活地滑动。
如果两端的塑料支撑没有落在罗拉蕾丝上,说明支撑位置很好,可保证两个集合器与蕾丝中心同心,条子落在蕾丝中间是最好的。如果支撑落在蕾丝上,这种情况通常是一侧落在蕾丝上,即整个集合器偏了!但是对质量影响不会大,因为灵活的集合器会随着纱条的张力左右移动,应该仍然在罗拉蕾丝中间上,质量仍然是稳定的。
企管科负责人观察问题的角度很好,很细致,是从质量角度看问题,值得学习!
(未完,待续)

