前纺车间设备维修工作记录清梳工段(3)
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前纺车间设备维修工作记录清梳工段(3)
今天到二期清花工段5号FA022-6型多仓混棉机查看。由于前一天生产厂家来做了要棉方式的改造,除二仓原来已安装光电装置外,其他5仓全部在下观察窗上部安装了光电装置。
来到现场,正好生产厂家技术员在,和他进行了沟通,问他为什么不将光电装置安装在上观察窗处?他说,来时就考虑这个问题,如果安装在上观察窗处,就会不断要棉,多仓混棉机几乎不会停车!所以不考虑安装在上观察窗处。如果和第二仓的光电装置平齐,在设备表面打孔,不好操作,万一改造不行怎么办?考虑来考虑去,还是在多仓混棉机的下观察窗处比较合适。
原来多仓混棉机是按程序依次灌仓,如果每仓灌满需要6 min,6个仓全部灌满就需要36 min,在依次灌仓的等待期间,个别仓就会不断地棉层下降,就会出现空仓或者半仓、少半仓现象。各仓由于原料的自重不同,棉层的压力不同,造成原料的紧密度不同,多仓出来的原料松紧会不同,影响清花不匀率。
现在改造后,6个仓可独立分别要棉,可保证每个仓的筵棉密度一致,不会出现空仓现象。但据生产厂家技术员观察1 h的结果发现,还是会出现最多有2个仓不满的现象。他还讲,改造后多仓混棉机的原理没有变,但是增加了一个程序。尽管每个仓要棉可分别单独控制,但多仓混棉机还是会每隔一段时间,依次对每个仓的筵棉量进行检测。
下午开车时我要到现场观察,看看改造后多仓混棉机的实际运转情况。注意几个问题:
1)是否空仓,多仓的混棉量是否加大了?
2)前纺的FA036型给棉机供棉是否供得上?
3)设备是否可靠?
4)清花的棉卷不匀率是否改善?
下午3点左右,我到改造后的多仓混棉机现场观察。多仓内的化纤原料降至光电装置20 cm以下,并不立即要棉,而是要等一段时间,才开始要棉。光电装置亮红灯,不要棉;亮绿灯,要棉。生产厂家技术员认为没事,光电装置起作用,但是反应慢,应当调节一下光电装置的灵敏度。还是依次灌仓,只不过是哪一仓先要棉,就先灌哪一仓,其他顺序灌仓。看来要开好多仓,不是一个简单的问题。现场多仓压力在160 Pa~180 Pa左右。生产厂家技术员认为压力小,应当调在200 Pa~300 Pa之间才好,可以说大部分厂家都开不好多仓。
灌仓应是顺序灌仓,而且要储棉量形成阶梯状,只有这样才能多多少少减少空仓现象。依靠挡车工来灌仓,大部分掌握不好,加上有些管理人员不明白多仓的工作原理,灌仓随意性很大。再加上仓内压力若调节不好,那么开不好多仓也就不奇怪了。现场就发现一个灌仓的,是依次灌满每一个仓,没有形成阶梯状。
清花队长讲,在二组上将综合打手的三块刀片拆下,这是降短绒的有效措施!
