细纱车间设备维修工作的记录(胶辊直径搭配、落纱机调试、风道清洁等)
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编者按:本文是工程师陈洪奎曾经的工作日记,他把自己日常生产工作中的点点滴滴做了记录和总结,其中包含许多生产中存在的实际问题及解决办法。相信大家能够从他的经验中得到帮助和启发。
在细纱查车时,遇到一名操作员,正好查到一台车尾部滑车上有两块挂花,她说这是夜班没有清洁。她告诉我,从车头到车尾分为三段,甲乙丙三班分别做清洁,各做三分之一。这种情况肯定是丙班夜班没有清洁。抓清洁就是要主抓清洁,再抓动作规范。
细纱操作时要求:落纱时,相邻的机台清洁机应停下来,落纱工要将其关死。细纱车间挡车工出车道,一定要将各类回花放好。如果忘了,因为品种多,走几个车道再放,回花可能就要放错了。
今天和胶辊工段长交流沟通,四罗拉集聚纺前胶辊和输出胶辊的直径配置。一般掌握输出胶辊直径比前胶辊直径小一档,即0.2mm。小0.4 mm和0.6 mm也行,小0.8 mm也没事。
主要考虑是前胶辊直径大,对输出罗拉的压力大。前罗拉输出的纱条易产生棉结,毛羽不好;再一个就是防止集聚区的纱条抖动,稳定质量好。
214号细纱机A类维修计划调整,是将2月计划提至1月,因2月份春节放假,影响设备维修计划。上午查车时,检修工更换20多根锭带。不是因为损坏不能用了,是因为用锭带进出工具检查锭带短了才更换的,这是为了控制捻不匀的措施,这种做法好。但是锭带的损耗多了,如果一开始上锭带时,锭带一致性好就好了。
某制造厂生产的落纱机正在调试,先调细纱机落纱机轨道,包括水平和进出。今天落一排纱。存在以下几个问题:
1)进出丝杠挂回丝,只落一排纱,挂的回丝却很多,需要人工清洁,很麻烦。厂家说丝杠需要加油,但如果加油,容易造成油污纱的问题。此处加丝杆伸缩套没有位置,这是这种结构的落纱机没法解决的问题。
2)空管下落容易卡死。
3)拔管个别拔不出。我公司有两种纱管,一种是定制的小头纱管,减少纱线磨管头,防止产生毛羽纱。大小管头不同的纱,造成落纱时,加持管头的两根横杆不平齐,弹性夹头夹不住,夹持力不同,有些小管头的纱落不下来。
4)剪刀不能保证100%剪断纱条,有些是硬拉断的。纱尾长为20 cm~30 cm。轮班长讲,纱尾不能出钢领板,否则算理纱不合格。
5)检测锭子的接近开关,落完纱回到车尾时易碰车尾墙板,造成接近开关损坏。
星期天在回去的班车上,和公司的姜工交流滑溜牵伸试验。原来在试验滑溜牵伸时,粗节高,是没有注意中长纤维对粗节的影响,络筒的工艺仍按细绒棉设定的参数,得出粗节偏高的结论,后来将C1区疵点重新设定,不切了。A1、B1仍保留,这样粗节的数量就减少了。这是对工艺参数的理解和改善,在工艺实践中是正常的。
细纱车间194号车A类维修, 二队保全队长正在卸下销捆扎罗拉,用细纱的废旧锭带,480锭每面240锭用5根,用旧锭带套在三罗拉上,形成两段锭带,从三罗拉上垂下,从三罗拉往下至一罗拉依次上下交叉,在一罗拉的下方系好,防止罗拉掉下。我故意问二队队长:“你为什么系罗拉呀?”他说:“怕罗拉掉下,真的掉下也不会损坏罗拉,系者罗拉平衡。”这个问题我也遇到过。在夏津瑞鑫公司细纱机安装时,晚上一面车的前罗拉掉下来,造成罗拉损坏问题。
细纱车间的这种习惯做法,反映了一名维修队长的良好的技术素质。细节决定成败,细节处见精神!
150号细纱机1号面试纺,为省电,将2号面摇架抬起。为防止罗拉掉下,共压下7个摇架,车尾2个,车头1个,车中间隔一些锭子各2个,都是紧挨着。
236号细纱机C类维修,一个扫车队正在扫车,队长在穿风筒清洁球。细纱机主风道很长,大部分厂家在扫车时不做风筒的清洁。我公司纤维品种多,不做清洁,有产生色差的风险,但是清洁不好做,于是车间创造性采用将几个毛通,捆绑在一起,形成一个清洁球。做清洁时,一名保养工用废旧的锭带从车尾吸风箱将清洁球穿进去,另一名保养工在车头第二节风筒笛管插口处,伸入一个头端拴住方便袋的长长的锭带,车尾那名保养工一开风机,方便袋很快被吸到车尾风箱。在风箱处将清洁球和方便袋系在一起。这样两个人配合,先往车头处拉,拉不动时,将带过来的纤维拽出,拽出后,再由车尾处的保养工向车尾拉,拉到车尾后,将带出的纤维摘除。反复2次,挂花就没有了。然后由保养工将清洁球拉回车尾风箱处,解开系住清洁球的方便袋,两个保养工分别拽出方便袋和拿出清洁球,细纱机风筒就清洁完了。
车头干完工作以后,抬一抬页子板,车尾保养工就开始往车尾拉清洁球了。车尾干完活以后,同样抬一抬页子板,车头的队长就开始往车头拉清洁球了。这项工作两个人一定要配合默契。
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编者按:本文是工程师陈洪奎曾经的工作日记,他把自己日常生产工作中的点点滴滴做了记录和总结,其中包含许多生产中存在的实际问题及解决办法。相信大家能够从他的经验中得到帮助和启发。
在细纱查车时,遇到一名操作员,正好查到一台车尾部滑车上有两块挂花,她说这是夜班没有清洁。她告诉我,从车头到车尾分为三段,甲乙丙三班分别做清洁,各做三分之一。这种情况肯定是丙班夜班没有清洁。抓清洁就是要主抓清洁,再抓动作规范。
细纱操作时要求:落纱时,相邻的机台清洁机应停下来,落纱工要将其关死。细纱车间挡车工出车道,一定要将各类回花放好。如果忘了,因为品种多,走几个车道再放,回花可能就要放错了。
今天和胶辊工段长交流沟通,四罗拉集聚纺前胶辊和输出胶辊的直径配置。一般掌握输出胶辊直径比前胶辊直径小一档,即0.2mm。小0.4 mm和0.6 mm也行,小0.8 mm也没事。
主要考虑是前胶辊直径大,对输出罗拉的压力大。前罗拉输出的纱条易产生棉结,毛羽不好;再一个就是防止集聚区的纱条抖动,稳定质量好。
214号细纱机A类维修计划调整,是将2月计划提至1月,因2月份春节放假,影响设备维修计划。上午查车时,检修工更换20多根锭带。不是因为损坏不能用了,是因为用锭带进出工具检查锭带短了才更换的,这是为了控制捻不匀的措施,这种做法好。但是锭带的损耗多了,如果一开始上锭带时,锭带一致性好就好了。
某制造厂生产的落纱机正在调试,先调细纱机落纱机轨道,包括水平和进出。今天落一排纱。存在以下几个问题:
1)进出丝杠挂回丝,只落一排纱,挂的回丝却很多,需要人工清洁,很麻烦。厂家说丝杠需要加油,但如果加油,容易造成油污纱的问题。此处加丝杆伸缩套没有位置,这是这种结构的落纱机没法解决的问题。
2)空管下落容易卡死。
3)拔管个别拔不出。我公司有两种纱管,一种是定制的小头纱管,减少纱线磨管头,防止产生毛羽纱。大小管头不同的纱,造成落纱时,加持管头的两根横杆不平齐,弹性夹头夹不住,夹持力不同,有些小管头的纱落不下来。
4)剪刀不能保证100%剪断纱条,有些是硬拉断的。纱尾长为20 cm~30 cm。轮班长讲,纱尾不能出钢领板,否则算理纱不合格。
5)检测锭子的接近开关,落完纱回到车尾时易碰车尾墙板,造成接近开关损坏。
星期天在回去的班车上,和公司的姜工交流滑溜牵伸试验。原来在试验滑溜牵伸时,粗节高,是没有注意中长纤维对粗节的影响,络筒的工艺仍按细绒棉设定的参数,得出粗节偏高的结论,后来将C1区疵点重新设定,不切了。A1、B1仍保留,这样粗节的数量就减少了。这是对工艺参数的理解和改善,在工艺实践中是正常的。
细纱车间194号车A类维修, 二队保全队长正在卸下销捆扎罗拉,用细纱的废旧锭带,480锭每面240锭用5根,用旧锭带套在三罗拉上,形成两段锭带,从三罗拉上垂下,从三罗拉往下至一罗拉依次上下交叉,在一罗拉的下方系好,防止罗拉掉下。我故意问二队队长:“你为什么系罗拉呀?”他说:“怕罗拉掉下,真的掉下也不会损坏罗拉,系者罗拉平衡。”这个问题我也遇到过。在夏津瑞鑫公司细纱机安装时,晚上一面车的前罗拉掉下来,造成罗拉损坏问题。
细纱车间的这种习惯做法,反映了一名维修队长的良好的技术素质。细节决定成败,细节处见精神!

