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一位纺织人在自络设备维修工作的记录,荐读!(二)
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编者按:本文是工程师陈洪奎曾经的工作日记,他把自己日常生产工作中的点点滴滴做了记录和总结,其中包含许多生产中存在的实际问题及解决办法。相信大家能够从他的经验中得到帮助和启发。

 

2013-2-5    春节前设备关车安排

春节前设备关车安排:

1)巡回清洁机上龙带全部松开。

2)空调进风口下面的设备上全部盖上塑料布。

3)村田设备上主电机皮带不松。理由是:① 进口皮带太紧,如果硬往下拆,容易将皮带撬坏。② 工作状态时皮带必须上紧,稍微一松,皮带就吱吱的响。新的皮带上机10多天后必须重新紧一遍。村田设备上的皮带使用4年了,仍然有三个旧的皮带使用着。③ 进口皮带质量好,皮带基本没有伸长。没有必要松开。如果非要松开,三个人需要干一天。这个地方不好干活,扳子下不去。拆卸一台电机,一个人需要1 h。去年就没有松开。按照惯例就不要松开了。

 

看来,进口设备、进口皮带的管理理念应该转变了!

 

在风道口下方的自络设备上,盖了长长的塑料布,一看塑料布是旧的。问保全队长,他说是去年用的,今年再用。塑料布质量很好,没有破洞、破边。

 

2013-2-22    后纺车间设备培训

后纺车间上午10点30分设备培训,设备主任、工段长和设备维修人员均参加。设备处人员进行现场检查和指导,全程参与培训。设备主任先讲了2013年的培训计划,在二期保全室,中间放着一个村田设备单锭,设备机件和结构一目了然。由保全工苏师傅主讲,他从上往下讲解每一个机件的作用,各部传感器的作用。讲完后,又在白板上讲解单锭接头动作的原理。单锭通过主板,小吸嘴、大吸嘴和槽筒动作先正转再反转几周,最后电子清纱器完成接头动作后,将信号传回主板,一个接头动作完成。一个循环完成,循环往复之。单锭上有5个传感器,小夹头传感器,小吸嘴传感器,大吸嘴传感器,下纱传感器和气圈跟踪器上纱量传感器。

 

设备主任随后又重新概括讲解一遍,效果不错。他强调这是节后第一次进行培训,注重实效、实用,一定要培训好。苏师傅准备教材的过程就是学习的过程,下功夫了。第二再讲解的过程中,能力又得到了提高。

 

我也讲了讲。学习不是一蹴而就,需要有个过程,先听讲,回去后再学习。要多看、多问、多做、多学,要眼到、嘴到、手到、心到。知识就是财富,知识就是饭碗,一定要注重学习,掌握本领,将知识转化为自己的技能。

 

   总体讲,后纺车间人员不多,培训时集中、实用,由熟悉的保全工讲解设备结构和工作原理,有自己的体会在里面,讲解起来简单,工人易于接受。

 

2013-2-28    槽筒沟槽生锈问题

后纺三期29号自动络筒机上,槽筒沟槽有生锈问题。两个保全工正在逐锭处理,先用120目砂纸打磨,打磨干净以后,再用清漆涂抹在槽筒沟槽内,自然晾干,在上到络筒机上就可以了。

 

2013-3-1    调整原机的固定螺丝

后纺工段长找我,介绍槽筒端盖情况。他想调整原机上的三个固定螺丝,这三个螺丝不好卸,螺丝拧松卸下后,换需要用手捶轻轻地敲击端盖,碰巧劲才能卸下来,稍微不注意,就会将槽筒端盖卸下来。

 

敲击还有一个不好处,易将槽筒内部的平衡铁振掉。因槽筒是高速槽筒,以我们的维修水平,不能修复,只能将槽筒报废,那样浪费更大。与其那样,还不如将槽筒螺丝换成沉头螺丝固定好。因此,车间准备将槽筒螺丝换掉。我给后纺车间批了技改计划,8 000个螺丝,8 000个固定垫圈。

 

2013-3-13    倍捻机的拆装

今天后纺车间拆车间东侧6台倍捻机,准备工作充分,车辆组织得当,在下午三点之前将6台倍捻机全部运往恒诚公司,仅用一天就拆完,圆满地完成了任务,组织的相当漂亮。

 

准备两辆16 m长的货车,两辆铲车,从某公司借来一套拆装架,和本公司的拆装架合计两套,一套在车间现场拆车用,一辆供铲车铲上货车用。两套在拆车现场倒替用,一点不窝工。

 

欧瑞康倍捻机车身模块化设计,制造精度高,通用性强,互换性好。设备自带的拆装架很简单,两根横杆,两侧上有螺丝,可以正好上在每节墙板的内侧,内侧有一个小方块,就固定在墙板内侧,将螺丝拧上,拆开墙板。一个人就可将近500 kg的车身在水泥地上随意推动。安装时方便,拆车时也方便。这说明老外设计机器时,就考虑了用户,方便安装和拆卸,维修方便。为用户着想,绝不是一句空话,而是实实在在的行动。

 

细纱车间主任看到后纺车间拆装设备这么方便感叹,什么时候细纱机拆装也这么方便简单就好了。

 

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