一位纺织人在粗纱工序设备维修工作的记录
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编者按:本文是工程师陈洪奎曾经的工作日记,他把自己日常生产工作中的点点滴滴做了记录和总结,其中包含许多生产中存在的实际问题及解决办法。相信大家能够从他的经验中得到帮助和启发。
17号粗纱机自上周改意大利进口的编码器以后,出现换向张力波动现象,换向后粗纱条抖动的很厉害。特别是龙筋在最低点换向向上移动时,抖动超10 cm。车间保全队长说张力已调整最大,还不管事。电气运转人员也来修理,修不了。
今天我跟厂家联系,纺机厂家技术员调整CCD基准值,将三个基准值由180、180、170调整为188、188、177后,问题解决!换向时不再抖动。说明CCD很有效,只不过我们的技术人员懂得少,没能吃透!厂家来人举手之劳,轻而易举得就解决了此问题。
说明对新技术,技术人员要靠上去研究、解决。如果生产厂家组织技术培训班更好,我们可安排人员去学习,提高人员对新技术的理解和解决新问题的能力。
2013-1-19,今天设备厂家又上车检查,将CCD基准值由188、188、177改成183、183、173后,又出现换向时张力不稳定现象,即张力总是偏松。技术人员又将CCD基准值上调一个数值,即CCD基准值为184、184、174后张力稳定。运行中现场观察约1 h,在非换向处出现两次张力偏松现象,从车头面板上的张力波动图中可以看出,有两段明显低于基准绿色线的波动,CCD都自动调至正常。
技术员表示这种调整是正常的,只要在允许之内就可以。CCD基准值一般在170~200之间调整,这是最优化的数值。CCD并不是总在起作用,在粗纱成型最初10层之内是不起作用的,而是由另一数值张力初始值决定。张力初始值设定为390,停车后再开车,粗纱上有明显的一圈纱条凸起,那是防细节装置在起作用。再开车时张力要求偏松,此时粗纱卷绕偏松,纱条凸起。纺细节系数设定加速防细节系数为60,减速防细节系数为50。
2013-1-20,今天观察17号粗纱机,车间工人说,昨天夜班又出现一排细节,问挡车工,每排出现二十几个,但要将全排落下来。设备主任讲,粗纱张力偏松一些好,如果偏紧,稍有问题,就会出现细节。混纺纱捻度大,张力可紧一些;化纤纯纺捻度小,张力偏松一些。昨天夜班出现细节,轮班检查员将CCD数值又调回原数值,CCD基调整380,数据尺66,CCD调整278,初始张力410。17号粗纱机观察张力,纱条抖动,换向从上往下时,张力稳定;从下往上时,抖动的厉害,但可以接受。
2013-1-25,今天上车看了看,CCD张力调整为182、182、172。观察了上下换向两个来回,张力波动正常,没有出现换向纺纱段纱条的剧烈波动现象。
40号粗纱机C类维修,现场检查时发现:
1)后罗拉前后喇叭口偏斜的较多,表现在左右高低不一致。以罗拉中心看,喇叭口不居中,前、后喇叭口和摇架轴上的棉条塑料导条器不对齐。回来后要求车间整改,一、二、三期粗纱机在一个扫车周期内完成。
2)机后龙筋升降导槽内加油后,油流到地面上,污染地面。给技师提了个建议,在升降滑槽下的地面上,放上一个接油盒。将油接住,盒内放海绵或花包布,定期将油收集起来,一是节省油,二是防止污染地面。结果他很高兴,说正愁没有创新项目了,车间里对他们技师有要求,每季度必须有创新项目,这下可完成了。
2013-1-31,只有FA472型粗纱机存在后区喇叭口偏斜这种现象。FA4423型粗纱机没有这种现象,其喇叭口固定在一个小的钢丝上,运转时可以随着后区牵伸条的变化而灵活的左右滑动,位置自动找正。FA4423型粗纱机的这种设计比较好,对产品质量好,对保全工的要求相应降低了,不必调整这个喇叭口了。
FA4423型粗纱机上的清洁机是爱吉科的,FA472型粗纱机上清洁机是灵敏的,两者有所不同。牵伸部分吹口,有吹牵伸区上面的上吹下垂直吹口,有吹牵伸部分的横向吹口。上龙筋车面部分吹口是一样的,横向吹向里面,和中间的主风道吸口形成接力,将车面飞花吹向风道吸口,通过风道吸到车尾风箱。通过挡车工摘除风花箱。爱吉科的清洁机多一个上龙筋底面吹口,这个吹口可将龙筋底面和锭翼上部的飞花吹走。
并粗节前关车。上午已停机的并条,保全队长正在组织卸主电机皮带和圈条盘皮带。他说粗纱机主要工作是铁炮皮带,落下纱的铁炮皮带打到头,没落纱的将铁炮皮带抬起来。清洁机龙带不松脱,保持原状。下午看并条机小压辊弹簧打开。牵伸部分和喂入部分中间加上落棉,摇架打开!
车间正常巡回时,二期粗纱机这个地方发现,挡车工用的扫地耙子,手柄用铁管做的,直接依靠在车头后侧的车门上,会滑伤设备表面油漆,影响美观。我立即通知车间设备主任,要求他采取适当措施,用塑料套或者塑料帽套在手柄上。这样扫地耙子倚靠设备上就不会划伤设备表面漆了。
3号FA4423型粗纱机A类维修,下午4点左右上车进行检查,用摇架高度规检查摇架压力,发现有很多处压力过大的问题。一队长也很奇怪,说是他亲自干的,不应该有问题。他当场安排搭档对摇架压力重新调整一遍。回头对我说,他干完后,他没有将摇架压下来复查,导致压力发生了变化。这时工段长过来说:“还真有这种事?”他看了看:“调压力时,必须将摇架全部压下来,不压下来,挨个调摇架,最终摇架压力就会变了。”我故意说:“为什么?”他没有解释,直接走到车尾,压下最后一个摇架,将前面的几个摇架抬起,看着压力明显变大了!又将摇架一个一个压下,车尾的摇架压力又恢复正常压力。他又说:“用软胶辊调加压,一个一个的调,调到车尾,车头的胶辊会压出印来。”我说:“开会时给队长们讲一讲,一定要全部压下摇架调加压。”
还有几个后胶辊辊偏斜的,由保全工们用专用工具,内六角调整一遍。万向节密封套有一个坏的,保全队长说,密封套是新的,前几天刚换的,7~8天就坏了。问出厂配的密封套能用多长时间,他说能用半年。我讲这个问题记下来,准备和供应处协调一下,从纺机厂进密封套最好。他说很快就要改造四变频的粗纱机了,用不着了。我也就不说什么了。
今天在二期并粗工序巡回,二队长介绍说:29号粗纱机11月份更换的胶圈现在正在更换,周期由3个月延长到4个月。这意义很大,延长一个月,相当于节省费用33%。我手感一下,胶圈很光滑,没有出现凹心现象,判断仍然可以使用,但队长说指标不行了。
二队长顺便说,16号粗纱机采用进口的胶圈昨天才换的,上下胶圈一块换的,从去年6月至今8个月。进口胶圈质量好,使用周期长!
今天3号粗纱机四变频改造开始进行。我给设备主任讲,一定要事先检查,发现问题及时解决。不能再像上次那样,改完了发现问题再讲,影响工期。同时,事先和实验室联系好,及时做好实验。加班时留下当地人,可以适当加一会班,赶工期。
2013-3-29,今天和车间并粗工段长交流,才改造的四台四变频粗纱机存在以下几个问题:
1)正常停车、落纱停车时,纱条松的长度太长,而且张力波动大。和生产厂家沟通,说是为防止细节产生特意让松的。我说这是程序的事情,厂家设计需要到厂家验证!
2)换向时张力波动大,特别是粗纱下面换向时波动大。厂家说是参数调整的事情,调整后情况有所改善,这是我现场看的。可并粗工段长讲,他看的仔细,小纱时看五层,中纱时看五层,大纱时看五层,张力不稳定。二期有一台车晚上放到3 800 m时张力松了,停车落纱后重新开车,到3 800 m时粗纱又松了。参数调整后,应该不变的,所以判断粗纱机输入的新程序应该有问题,需要改善。昨天车间主任给我讲,这四台车必须调整好,开车稳定后,才能进一步推广,目前必须将改造项目停下来。
3)升降电机位置不正,电机歪,有一台升降电机已调整过来。
4)有一台风机异响严重,需要调换。
(前纺设备维修记录完)
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